Pomorskie Centrum Audytu
Produkcja

Zakład stolarski: skrócenie przestojów maszyn o 3.2 godziny tygodniowo

Zmieniliśmy harmonogram przeglądów technicznych na podstawie faktycznego zużycia części. Maszyna przestała stawać w trakcie największych zamówień.

+14.2% mocy produkcyjnej
KlientMeble Gdańskie Wiśniewski
BranżaProdukcja
HarmonogramMaj – Lipiec 2024

W zakładzie Meble Gdańskie Wiśniewski maszyny stawały nagle i bez zapowiedzi. Produkcja stała, a pracownicy czekali na serwisanta. Znaleźliśmy sposób na odzyskanie 3.2 godziny pracy maszyn w każdym tygodniu.

Audyt technicznyOptymalizacja procesówAnaliza zużyciaZarządzanie utrzymaniem ruchu

Wyzwanie

W pierwszym kwartale 2024 roku zakład odnotował 17 nagłych awarii na głównej linii produkcyjnej. Każdy taki przestój trwał średnio 43 minuty i generował straty rzędu 4 820 zł miesięcznie. Harmonogram przeglądów był ustalony sztywno raz w miesiącu. Nie brał pod uwagę, że niektóre maszyny pracują ciężej niż inne. Części zamienne zamawiano w ostatniej chwili, co wydłużało czas naprawy.

Podejście

Nasz dwuosobowy zespół audytorski spędził 9 dni roboczych bezpośrednio na hali produkcyjnej. Przeanalizowaliśmy logi techniczne z 14 maszyn stolarskich, w tym trzech centrów obróbczych CNC. Zmierzyliśmy realne zużycie frezów, łożysk i pasków napędowych w cyklach 180-godzinnych. Rozmawialiśmy z 12 operatorami, aby zrozumieć, jakie sygnały ostrzegawcze ignorowano przed awarią.

Rozwiązanie

Wprowadziliśmy dynamiczny system przeglądów technicznych oparty na liczbie przepracowanych godzin, a nie na dacie w kalendarzu. Opracowaliśmy prostą listę kontrolną dla operatorów, którą wypełniają w 4 minuty przed startem zmiany. Zmieniliśmy też proces zarządzania magazynem części eksploatacyjnych. Teraz system automatycznie przypomina o zamówieniu łożysk, gdy maszyna zbliża się do 165 godzin pracy od ostatniej wymiany.

Rezultaty

Liczby mówią same za siebie. Nowy system wyeliminował większość nieplanowanych przerw w pracy. Stan faktyczny jest taki, że zakład realizuje teraz o 4 zamówienia więcej w skali miesiąca bez nadgodzin. Oszczędności widać czarno na białym w kosztach serwisu zewnętrznego.

+14.2%
wzrost realnej mocy produkcyjnej
78%
mniej nagłych awarii w kwartale
18 340 zł
oszczędności na częściach w 3 miesiące
3.2h
odzyskanego czasu pracy maszyn tygodniowo

Harmonogram

  1. Maj 2024
    Analiza logów technicznych i pomiary zużycia narzędzi na 14 stanowiskach.
  2. Czerwiec 2024
    Wdrożenie nowego harmonogramu i przeszkolenie 12 operatorów maszyn.
  3. Lipiec 2024
    Weryfikacja wyników i optymalizacja stanów magazynowych części zamiennych.

"Byliśmy sceptyczni, bo przeglądy co 180 godzin wydawały się zbyt częste. Okazało się jednak, że zapobieganie awariom uratowało nam 4 duże kontrakty w lipcu. Liczby nie kłamią."

Tomasz Wiśniewski Właściciel, Meble Gdańskie Wiśniewski Sierpień 2024